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氨合成专业技术工作总结

时间:2025-07-09 16:31:37 诗琳 工作总结 我要投稿
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氨合成专业技术工作总结

  难忘的工作生活已经告一段落了,这段时间里,相信大家面临着许多挑战,也收获了许多成长,好好写写工作总结,吸取经验教训,指导将来的工作吧。那么你有了解过工作总结吗?下面是小编为大家收集的氨合成专业技术工作总结,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

氨合成专业技术工作总结

  氨合成专业技术工作总结 1

  本年度围绕氨合成系统稳定运行与能效提升开展工作,累计参与系统满负荷运行 320 天,负荷率达 98.7%,较去年提升 2.3 个百分点,各项工艺指标均控制在最优区间。

  在生产工艺优化方面,重点针对合成塔入口气成分进行调控。通过调整新鲜气中 H/N比例至 2.8-3.0,配合循环气中惰性气体含量控制在 12% 以下,使合成塔催化剂活性保持稳定,氨净值提升 0.5 个百分点。同时,优化水冷器换热流程,将出口气体温度从 45℃降至 40℃,氨分离效率提高 3%,年减少氨损失约 8 吨。

  设备管理上,完成合成塔内件检查与催化剂活化再生工作。通过采用 “阶梯式升温还原法”,催化剂还原度达 96%,活性恢复至新剂水平的 98%。针对循环机振动超标问题,更换进口轴承并调整平衡块,振动值从 0.15mm 降至 0.08mm,达到设备运行标准,延长机组运行周期至 180 天。

  技术攻关方面,解决了合成系统压力波动难题。通过加装压力联锁控制系统,当系统压力超 15MPa 时自动开启放空阀调节,配合弛放气回收装置,既保证了系统安全,又将弛放气回收率从 75% 提升至 90%,年回收有效气体约 50 万 Nm。

  存在不足:冬季低温时段,氨冷器换热效率下降明显,导致氨分离效果波动。下一步计划对氨冷器进行技改,增加在线清洗装置,确保换热效率稳定。同时,拟开展催化剂低温活性研究,探索降低合成反应温度的可行性,进一步降低能耗。

  氨合成专业技术工作总结 2

  本阶段聚焦氨合成装置的技术改进与隐患治理,累计完成技术改造 3 项,解决重大工艺问题 4 起,系统连续稳定运行 280 天,吨氨综合能耗降至 1350kWh,较行业平均水平低 30kWh,达到国内先进水平。

  在催化剂管理方面,建立全生命周期跟踪体系。通过实时监测催化剂床层温度分布,绘制温度梯度曲线,及时发现边缘气流偏流问题,采取调整入口分布器角度的'措施,使床层温差控制在 5℃以内,延长催化剂使用寿命至 3 年以上。针对催化剂中毒问题,优化原料气净化工艺,将总硫含量控制在 0.1ppm 以下,避免了催化剂活性衰减。

  工艺指标优化上,实施 “低压合成” 技术探索。在保证氨净值的前提下,将系统操作压力从 18MPa 降至 16MPa,单套装置年节电约 12 万度。同时,优化氨冷冻系统,采用 “级间蒸发” 技术,将冷冻功耗降低 8%,并通过热量回收装置,将合成塔出口气余热用于预热锅炉给水,年回收热量折合标准煤约 200 吨。

  设备技改方面,完成合成气压缩机升级改造。更换高效叶轮并优化级间密封,使压缩机打气量提升 10%,轴功率下降 5%。针对氨分离器内件腐蚀问题,采用 316L 不锈钢材质更换,使用寿命从 1 年延长至 3 年,减少非计划停车 2 次。

  技术创新成果:参与研发的 “氨合成系统智能调控平台” 投入使用,通过 AI 算法实时优化工艺参数,使系统自动调节响应时间从 30 秒缩短至 10 秒,产品质量稳定性提升 15%。该平台已申请国家实用新型专利 1 项。

  现存问题:系统在高负荷下,循环气压缩机出口温度偏高,影响机组安全运行。下一步计划新增一台冷却器,降低出口气体温度至设计值。同时,计划开展新型合成催化剂的工业应用试验,目标将氨合成反应转化率再提升 2 个百分点,持续降低生产成本。

  氨合成专业技术工作总结 3

  本季度聚焦氨合成系统的长周期运行与节能改造,累计实现连续稳定生产 92 天,无非计划停车,吨氨蒸汽消耗降至 0.8 吨,较上季度降低 0.12 吨,创历史最优水平。

  在工艺调控方面,重点优化了合成塔热点温度控制。通过建立 “三参数联动调节模型”(进口氨含量、循环量、惰性气体浓度),将热点温度波动范围控制在 ±2℃以内,催化剂活性稳定性提升 12%。针对夏季高温导致的循环水温度升高问题,启用凉水塔变频改造方案,使循环水温度从 32℃降至 28℃,合成塔出口氨浓度提高 0.8 个百分点。

  设备维护上,完成了氨合成回路压力管道全面检测。采用涡流探伤技术排查出 3 处应力腐蚀裂纹,及时更换管道并调整支架间距,消除了重大安全隐患。对往复式压缩机实施 “气阀升级” 改造,更换新型网状阀片后,排气量提升 8%,缸体温度降低 15℃,检修周期从 3 个月延长至 6 个月。

  技术创新方面,应用 “弛放气膜分离回收技术” 替代传统变压吸附工艺。通过中空纤维膜组件对弛放气进行提氢,氢气回收率从 85% 提升至 97%,每月可多回收纯氢 1.2 万 Nm,折合节约原料天然气 2.3 万立方米。该技术已通过公司技术评审,计划下季度在第二套合成装置推广。

  现存问题:低负荷运行时,合成塔径向温差增大至 8℃,影响催化剂均匀老化。下一步将开发 “低负荷气流分布优化器”,通过调整内部导流板角度平衡气流,目标将温差控制在 5℃以内。同时,计划引入在线激光气体分析仪,实现合成气成分实时监测,进一步提升调控精度。

  氨合成专业技术工作总结 4

  本年度负责氨合成装置的`技术管理工作,累计完成工艺参数优化 16 项,设备技改 5 项,解决技术难题 7 起,系统运行效率提升 15%,年创直接经济效益约 86 万元。

  催化剂应用方面,主导了新型 FeO基催化剂的工业侧线试验。通过对比传统催化剂,该型催化剂在 10-12MPa 低压工况下氨净值可达 14.5%,较传统催化剂提高 2.3 个百分点。试验期间,建立了 “催化剂活性衰减预警模型”,通过实时监测床层阻力降与出口氨浓度变化,提前 15 天预测活性拐点,为更换催化剂提供了精准依据。

  节能改造上,实施合成余热梯级利用项目。将合成塔出口气(380℃)依次通过过热器、省煤器、预热器进行热量回收,使蒸汽产量增加 2.5t/h,同时将锅炉给水温度从 20℃提升至 120℃,年节约标煤 3200 吨。此外,对循环机进行永磁电机改造,电机效率从 92% 提升至 96.5%,单台年节电 18 万度。

  工艺优化方面,攻克了 “氨冷器结霜堵塞” 难题。通过在氨冷器壳程增设 “热气反吹系统”,当换热效率下降 10% 时自动通入少量合成气进行融霜,每次反吹仅需 15 分钟,可使换热效率恢复至 95% 以上,避免了传统停车热洗造成的 4 小时减产损失。该方法实施后,月减少非计划停车 2 次,多产氨约 500 吨。

  下一步计划:针对合成系统 “压力能浪费” 问题,设计 “氨透平发电装置”,利用合成塔出口气与循环气的压差驱动透平发电,预计可回收功率 200kW,年发电量 160 万度。同时,开展催化剂中毒快速恢复技术研究,目标将硫中毒后的催化剂活性恢复时间从 72 小时缩短至 48 小时。

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