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纺丝工艺员工作总结(通用10篇)
总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析,从而做出带有规律性的结论,它能够使头脑更加清醒,目标更加明确,让我们一起认真地写一份总结吧。总结一般是怎么写的呢?下面是小编为大家收集的纺丝工艺员工作总结,仅供参考,大家一起来看看吧。

纺丝工艺员工作总结 1
纺丝工艺员是纺织行业中不可或缺的一环,其工作职责涵盖了纺纱、纺纱、纺丝设备的维护和质量控制等多个方面。作为纺织制造领域的专业人士,纺丝工艺员必须具备专业知识和技能,为企业生产高质量的纺织品提供保障。
首先,作为纺丝工艺员,质量控制是最重要的职责之一。纺纱工艺的稳定性和纱线质量直接影响到最终成品的品质。纺丝工艺员需要根据生产需求和产品要求,合理调整纺纱工艺参数,控制好纱线的细度、均匀度和强度等指标。同时,对纺丝设备进行定期保养和维修,确保设备的正常运行,避免生产中的故障和质量问题。
其次,纺丝工艺员还需要持续关注市场需求和潮流趋势。随着时代的发展和人们对新颖、环保、功能化纺织品的需求不断增加,纺丝工艺员需要不断学习和研究新的纺纱方法和技术,提高自身的技术水平和创新能力。只有紧跟市场的需求,才能生产出具有竞争力的纺织产品,保持企业的竞争优势。
此外,作为一个优秀的纺丝工艺员,团队协作能力也是必不可少的`。纺纱生产环节需要多个岗位的协作配合,如纺丝、染色、整理等工序。只有与其他部门保持良好的沟通和合作,才能确保生产进程中的顺利进行,及时解决问题和提高工作效率。此外,纺丝工艺员还需要与生产管理人员、质量部门等密切合作,不断改进生产工艺和管理方法,提高纺织品的质量和生产效率。
最后,安全与环保是纺丝工艺员工作中不可忽视的重点。纺纱生产过程中,存在着一些潜在的安全隐患,比如高温热源、机械设备等。纺丝工艺员需要严格遵守操作规程和安全操作程序,做好个人防护,确保生产过程中的安全稳定。同时,环境保护也是纺织企业需要重视的问题,纺丝工艺员应积极参与企业的环保工作,推动绿色纺织产业的发展。
总而言之,纺丝工艺员的工作内容广泛而繁杂,需要综合运用专业知识和技能,在不同的职责岗位上协同工作,为纺织制造行业的发展贡献自己的力量。通过不断学习和实践,提高纺丝技术水平,保障纺织产品的质量和生产效率,为企业的可持续发展做出贡献。
纺丝工艺员工作总结 2
过去一年,我作为纺丝车间工艺员,始终围绕“提质增效、稳定生产”核心目标,扎实推进工艺管控、优化改进及技术支持等工作,现将全年工作情况总结如下。
工艺管控方面,我严格执行纺丝生产工艺标准,针对POY、FDY两种主流产品,建立“原料检验 - 过程参数监控 - 成品检测”全流程管控体系。全年累计监控纺丝温度、纺速、冷却风速等关键参数2800余次,发现并纠正参数偏离问题36起,确保产品一等品率稳定在92%以上,较上年提升1.5个百分点。同时,规范工艺记录流程,完善《纺丝工艺参数台账》,实现生产数据可追溯,为后续工艺优化提供可靠依据。
工艺优化是年度重点工作。针对FDY产品断裂强度不足问题,我牵头组建攻关小组,通过调整纺丝温度梯度(将侧吹风温度从22℃优化至20℃)、优化卷绕速度(从3200m/min调整为3150m/min)等方式,经过12次小批量试验,使产品断裂强度从3.8cN/dtex提升至4.2cN/dtex,满足高端客户需求,该优化方案已在车间全面推广,年增效益约80万元。此外,针对原料消耗偏高问题,优化喷丝板孔径搭配,使吨丝原料消耗降低0.8%,全年节约原料成本约50万元。
技术支持与人员培训工作同步推进。全年协助车间解决生产突发问题42起,其中成功处理喷丝板堵塞、丝条毛丝等疑难问题15起,减少停机时间累计达36小时。组织新员工工艺培训6次,覆盖员工82人次,编制《纺丝工艺操作手册》,通过“理论讲解 + 现场实操”模式,提升一线员工工艺执行能力。
工作中仍存在不足:一是对新型纺丝原料的`工艺适配研究不足;二是工艺优化数据的量化分析不够深入。明年计划重点开展新型环保原料的工艺试验,引入数据分析软件提升优化精准度,进一步提升生产效益。
纺丝工艺员工作总结 3
第一季度作为全年生产开局关键期,我聚焦“稳开局、保质量、降损耗”目标,扎实开展纺丝工艺管理工作,现将本季度工作情况总结如下。
生产工艺稳定管控成效显著。本季度重点监控春节复工后的工艺恢复情况,制定“分步升温、梯度提速”的.复工工艺方案,避免因温度骤升导致喷丝板变形。复工后3天内完成8条生产线的工艺参数校准,产品指标合格率从复工首日的85%提升至95%。全季度累计巡检生产线120次,重点核查纺丝箱体温度、组件压力等关键参数,及时调整偏离参数23处,确保POY产品旦数偏差控制在±2%以内,顺利完成季度质量目标。
降本增效工作有序推进。针对一季度原料价格上涨问题,开展喷丝板清洗周期优化试验。通过对比不同清洗周期(7天、10天、12天)的产品质量及原料消耗数据,确定10天为最优清洗周期,既避免因清洗过频增加成本,又防止堵塞导致丝条质量下降,使单条生产线日均原料消耗降低0.5吨。同时,优化侧吹风风量分布,将风机能耗降低5%,季度节约电费约3万元。
问题处理与团队协作同步加强。本季度处理生产突发问题11起,其中2月中旬3号生产线出现大规模毛丝问题,我通过排查确定为冷却风幕不均所致,及时调整风幕板角度并更换损坏的风嘴,2小时内恢复正常生产,减少损失约2万元。配合车间开展“工艺合规月”活动,现场纠正不规范操作18次,组织工艺知识抽查2次,员工工艺执行合格率提升至98%。
本季度存在的主要问题:部分老员工工艺优化参与积极性不高;新型检测设备操作熟练度不足。下季度计划开展“工艺改进提案”活动,激励员工参与优化;组织检测设备操作培训,提升数据检测精准度。
纺丝工艺员工作总结 4
自半年前入职以来,我从理论学习到现场实操,逐步熟悉纺丝工艺员岗位职责,在领导指导和同事帮助下,顺利完成阶段性工作任务,现将半年来的工作情况总结如下。
基础认知与技能提升是本阶段核心。入职初期,我系统学习纺丝工艺基础理论,熟悉POY、DTY产品的生产流程,掌握纺丝温度、纺速、组件压力等关键参数的控制标准。通过跟随资深工艺员现场巡检,累计参与生产线工艺核查80余次,学习喷丝板更换、参数调整等实操技能,逐步具备独立监控基础工艺参数的`能力。目前已能独立完成常规产品的工艺巡检记录,准确识别温度偏差、丝条毛丝等基础问题。
辅助性工作有序开展。协助主管完成《纺丝工艺参数台账》的整理更新工作,录入生产数据3000余条,确保数据记录完整准确。参与工艺优化小批量试验6次,负责试验数据的收集与初步整理,协助分析不同参数对产品断裂伸长率、条干均匀度的影响,为优化方案制定提供基础数据支持。此外,协助组织新员工工艺培训2次,负责培训资料的打印分发及现场秩序维护,提升团队协作能力。
问题与不足较为明显。一是对复杂生产问题的判断和处理能力不足,如遇喷丝板严重堵塞、丝条染色不均等问题时,难以独立解决;二是对工艺参数的优化逻辑理解不够深入,缺乏独立制定优化方案的能力;三是现场沟通技巧有待提升,与一线操作工沟通工艺要求时效率不高。
后续计划:加强复杂问题处理演练,多向资深同事请教;深入学习工艺优化理论知识,尝试独立设计小型试验方案;提升沟通能力,更好地推进工艺要求落地。争取在年底前具备独立处理常见工艺问题的能力。
纺丝工艺员工作总结 5
为解决车间FDY产品弹性回复率偏低、原料消耗偏高的问题,公司于3月启动纺丝工艺优化专项工作,我作为专项小组核心成员,全程参与方案制定、试验实施及推广落地,现将专项工作情况总结如下。
专项工作前期,我们开展全面调研分析。通过梳理近半年生产数据,发现FDY产品弹性回复率仅为28%,低于行业平均水平3个百分点;吨丝原料消耗较同行偏高1.2%。深入现场排查后,确定核心问题:一是纺丝拉伸倍数不合理,二是冷却风速分布不均,三是喷丝板孔径选型单一。基于此,制定“三优化一验证”的专项方案,明确各阶段目标及责任人。
小批量试验阶段成效显著。我们选取2条生产线作为试验线,分三批次调整工艺参数:第一批次优化拉伸倍数(从3.2倍调整为3.5倍),产品弹性回复率提升至30%;第二批次优化冷却风速(将下吹风风速从0.8m/s调整为1.0m/s),弹性回复率进一步提升至31.5%;第三批次搭配不同孔径喷丝板,使原料消耗降低0.6%。经过15次试验迭代,最终确定最优工艺参数组合,产品弹性回复率稳定在32%,吨丝原料消耗降低0.9%。
全面推广阶段有序推进。制定详细的推广计划,分3个批次对车间12条生产线进行工艺调整,每批次调整后安排专人跟踪监控48小时,确保参数稳定。组织全员培训3次,讲解优化后的'工艺要求及操作要点,考核合格后方可上岗操作。推广完成后,全车间FDY产品弹性回复率平均达31.8%,高端客户订单占比从25%提升至38%,每月节约原料成本约6万元,达到专项工作目标。
专项工作中积累的经验:一是工艺优化需以数据为支撑,避免盲目调整;二是小批量试验是验证方案的关键,可降低推广风险;三是员工培训必须同步跟进,确保优化方案落地效果。后续计划将该优化逻辑应用于POY产品,进一步提升全车间产品竞争力。
纺丝工艺员工作总结 6
每年7 - 9月是公司纺丝生产旺季,订单量较平时增加40%,生产线满负荷运转,作为纺丝工艺员,我聚焦“保质量、保效率、保安全”目标,全力保障生产顺畅,现将旺季工作情况总结如下。
工艺管控提质提效。针对旺季订单品种多、切换频繁的特点,制定“品种切换工艺预案”,提前梳理每种产品的工艺参数标准,制作“参数对照表”张贴于生产线旁,使品种切换时间从原来的40分钟缩短至25分钟,全旺季累计完成品种切换32次,无一次出现参数错调问题。增加巡检频次,从平时的每天2次增至4次,重点监控设备高负荷运转下的`工艺稳定性,累计发现并处理温度异常、压力波动等问题45起,产品一等品率稳定在91%,与淡季持平。
效率提升与应急保障并行。协助车间优化生产排程,根据订单紧急程度及产品工艺相似度,合理安排生产顺序,减少非必要的品种切换,全旺季累计增加有效生产时间280小时。制定工艺应急方案,针对旺季可能出现的喷丝板堵塞、丝条断头等问题,提前备好备用喷丝板及应急工具,组建3人应急小组,确保突发问题1小时内响应、2小时内解决。旺季期间共处理应急问题18起,平均解决时间1.5小时,较平时缩短25%。
团队协作与安全管控加强。配合车间开展“旺季攻坚”活动,每日召开工艺晨会,通报前一日质量情况及当日工艺重点,凝聚团队共识。组织一线操作工工艺安全培训2次,重点讲解高负荷生产下的工艺操作规范及安全注意事项,避免因操作不当导致安全事故。旺季期间未发生一起工艺相关安全事故,顺利完成各项生产任务。
旺季工作暴露的不足:部分应急物资储备不足,曾出现备用喷丝板临时短缺情况;夜间工艺监控力度稍弱。后续将完善应急物资储备清单,增加夜间巡检频次,为下次旺季生产做好更充分准备。
纺丝工艺员工作总结 7
质量是纺丝生产的核心生命线,过去一年,我作为工艺员,以“全员参与、全程管控、持续改进”为原则,扎实推进工艺质量管控工作,有效提升产品质量稳定性,现将工作情况总结如下。
构建全流程质量管控体系。在原料端,建立“双人检验”制度,对每批次进厂的聚酯切片进行粘度、熔点等指标检测,全年累计检验原料120批次,拒收不合格原料3批次,从源头保障质量。在生产过程端,制定《纺丝工艺关键控制点手册》,明确纺丝箱体温度、拉伸倍数等12个关键控制点的控制范围及检测频率,安排专人每2小时巡检记录,全年累计记录数据8600余条,形成质量追溯链条。在成品端,优化检测流程,增加断裂强度、染色均匀度等关键指标的抽检比例,从原来的5%提升至8%,全年累计检测成品360批次,及时发现并处理不合格品5批次。
质量问题改进成效显著。针对全年出现的32起质量问题,建立“问题台账”,分析根本原因并制定改进措施。例如,针对二季度出现的'POY产品条干不均问题,通过排查确定为喷丝板清洁不彻底,优化清洗流程(增加超声波清洗环节)并延长清洗时间,使该问题发生率从每月5起降至1起。针对客户反馈的染色不均问题,调整纺丝冷却风温度梯度,使染色均匀度合格率从90%提升至96%,客户投诉率下降60%。
质量文化建设同步推进。组织“工艺质量月”活动,开展质量知识竞赛、案例分析会等活动6场,覆盖全员120人次,提升员工质量意识。推行“质量责任到人”制度,将质量指标与操作工绩效挂钩,激励员工主动落实工艺要求。建立质量改进提案机制,全年收集员工提案23条,其中8条被采纳实施,产生直接质量效益约30万元。
存在的不足:对客户潜在质量需求挖掘不足;质量数据的大数据分析应用不够。明年计划加强与销售部门联动,提前掌握客户需求;引入质量分析软件,提升问题预判能力。
纺丝工艺员工作总结 8
为响应市场对环保型纺丝产品的需求,公司引入新型生物基聚酯原料纺丝工艺,我作为试生产工艺负责人,牵头开展新工艺试生产工作,从方案制定到稳定量产,历时4个月完成目标,现将工作情况总结如下。
试生产前期准备充分。组织技术团队赴同行企业考察学习3次,借鉴新工艺生产经验;邀请原料供应商技术专家开展培训4次,覆盖车间管理及骨干员工50人次,掌握新型原料的特性及工艺要求。制定详细的'试生产方案,明确“小批量试验 - 中批量优化 - 大批量量产”三阶段目标,配备专用试验设备及检测仪器,组建由工艺、设备、质检人员组成的试生产小组。
各阶段试生产有序推进。小批量试验阶段(1个月),重点探索工艺参数范围,通过调整纺丝温度(从常规280℃调整为270℃)、冷却风速(从0.9m/s调整为1.1m/s)等参数,解决新型原料纺丝时易断丝、成型差的问题,使产品成型率从60%提升至85%。中批量优化阶段(2个月),针对试验中出现的产品强度不足问题,优化拉伸倍数及卷绕张力,使产品断裂强度达到3.9cN/dtex,满足标准要求。大批量量产阶段(1个月),全面推广优化后的工艺参数,完成30吨环保产品试生产,产品合格率稳定在90%以上。
试生产成果显著。成功掌握新型生物基聚酯原料纺丝工艺,形成《环保纺丝工艺操作规范》,为后续规模化生产奠定基础。试生产的环保产品通过SGS检测,符合欧盟环保标准,已获得首批50吨订单。同时,新工艺使吨丝能耗降低8%,减少碳排放约10%,实现环保与效益双赢。
试生产中发现的问题:新工艺对原料湿度要求极高,需新增除湿设备;部分操作工对新工艺操作熟练度不足。后续计划采购专用除湿设备,组织全员新工艺培训并考核上岗,推动环保产品规模化生产。
纺丝工艺员工作总结 9
尊敬的领导、同事们:大家好!过去一年,我担任纺丝车间工艺员,主要负责工艺管控、优化改进、技术支持等工作,现将全年履职情况汇报如下,请予评议。
核心工作指标完成情况:全年实现产品一等品率92.5%,超额完成年度目标(90%);牵头完成2项工艺优化项目,使FDY产品弹性回复率提升4个百分点,吨丝原料消耗降低0.9%,年创效益约130万元;处理生产工艺问题48起,平均解决时间1.8小时,较上年缩短20%;组织工艺培训8次,员工工艺执行合格率提升至97%,圆满完成年度各项指标。
重点工作推进情况:一是工艺管控精细化。建立“三级巡检”制度(班组自检、工艺员抽检、车间巡检),规范工艺记录,全年工艺参数合格率达98.6%。针对旺季生产特点,制定专项管控方案,确保满负荷生产下质量稳定。二是工艺优化精准化。牵头FDY产品工艺优化攻关,通过15次试验确定最优参数,产品高端客户占比提升13个百分点;优化喷丝板清洗及更换周期,年节约成本约50万元。三是技术支持高效化。建立工艺问题快速响应机制,组建应急小组,确保突发问题及时解决;编制《工艺操作手册》,提升团队工艺水平。
存在的问题与不足:一是对新型纺丝技术的研究深度不够,如生物基纺丝工艺的适配性研究滞后;二是跨部门协作效率有待提升,与设备、销售部门沟通工艺改进时存在信息传递不及时问题;三是管理能力不足,对团队工艺培训的`针对性不强。
明年工作计划:一是加强新型技术学习,牵头开展生物基纺丝工艺试验;二是建立跨部门沟通机制,每月召开工艺改进协调会;三是优化培训方案,结合员工岗位需求开展针对性培训。同时,争取牵头完成1项重大工艺改进项目,进一步提升生产效益。以上是我的述职,恳请批评指正!
纺丝工艺员工作总结 10
纺丝生产中,工艺与设备的协同配合是保障生产稳定的关键。过去半年,我作为工艺员,主动联动设备部门开展工作,解决多项工艺与设备适配问题,现将联动工作情况总结如下。
前期调研发现,车间部分设备运行状态与工艺要求不匹配,导致产品质量波动。例如,5号生产线纺丝箱体温度波动±3℃,超出工艺要求的'±1℃范围,导致丝条旦数偏差;3台侧吹风风机风量不均匀,使产品冷却成型不一致。针对这些问题,我牵头与设备部门成立联动小组,制定“设备排查 - 工艺适配 - 联合调试”的工作方案。
联合排查与整改成效显著。联动小组对车间12条生产线的纺丝箱体、风机、卷绕机等关键设备进行全面排查,共发现设备隐患18处。针对温度波动问题,设备部门更换箱体加热管及温控传感器,我同步调整温度升温曲线,使箱体温度波动控制在±0.8℃以内;针对风量不均问题,设备部门清洗风嘴、更换损坏的风机叶片,我优化风幕板角度,使风量均匀度提升至95%。经过联合调试,产品旦数偏差率从3%降至1%,冷却成型不一致问题发生率下降80%。
建立长效联动机制。制定《工艺与设备联动管理办法》,明确双方职责:工艺部门及时反馈工艺执行中的设备问题,设备部门定期提供设备运行报告;每月召开联合会议,分析工艺与设备适配情况,提前预判潜在问题。此外,联合开展“工艺设备知识互训”活动3次,工艺员学习设备基本维护知识,设备员学习工艺参数要求,提升协同能力。
联动工作取得的成效:产品一等品率提升2个百分点;设备故障导致的停机时间减少40%;工艺优化方案落地效率提升30%。后续计划将联动机制延伸至原料采购环节,根据工艺要求优化原料指标,进一步提升生产稳定性。同时,计划引入设备运行数据与工艺参数联动分析系统,实现问题提前预警。
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